之三的偏差,在低压空载下或许不会立即导致结构损伤,但一旦形成趋势或在高负荷下被放大,后果不堪设想。
“等等!”秦工低喝一声,抬手制止了老陈,“先别急停!看趋势!记录数据!”
他的眼睛死死盯住那个显示三号辅助缸位移的仪表,又快速扫视其他相关参数——该缸压力正常,控制信号正常,但位移反馈就是慢了一丝。是位移传感器瞬间受潮失灵?是液压锁阀响应略有迟滞?还是机械传动环节有难以察觉的微小阻滞?
“保持当前状态,暂停循环,柱塞保持当前位置!”秦工快速决策。系统进入了一种奇特的“悬浮”状态,巨大的力量被维持在临界点,所有参数冻结在当前数值。
洞室内的空气几乎凝固。只有设备低沉的运行声和警告灯持续闪烁的轻微“咔哒”声。所有人的目光都聚焦在控制台和那台沉默的巨兽上。冷汗,顺着秦工和老陈的鬓角滑落。
谢继远的心也提到了嗓子眼,但他强迫自己保持绝对的冷静。他没有出声干扰,只是向前迈了一小步,目光锐利地观察着现场每一个人的反应,尤其是秦工。他相信秦工的专业判断和应急能力。
“检查三号辅助缸位移传感器接头及线路!”秦工下令。
一名电工迅速上前,用万用表检测,回报:“线路导通良好,接头无松动,供电电压稳定。”
“检查该路控制信号输出!”老陈同时操作控制台,调出内部诊断数据,“信号输出正常,与设定值一致。”
“现场手动盘车检查机械部分!”秦工对机械组长喊道。
两名老师傅立刻拿起特制的加长盘车杆,插入三号辅助缸的盘车孔。用力之下,反馈的力道略显微弱,但并非卡死。“有点紧,但能转动,感觉像是……润滑有点不均匀?或者内部有极微量空气?”
问题似乎指向了液压或机械的细微环节。在高压精密系统中,极微量的空气混入或润滑瞬间的不均匀,都可能导致运动特性的微小变化。
“尝试对该缸进行单独点动、泄压再建压操作,排除可能的气穴或油膜不均。”秦工与老陈快速交换意见后,下达指令。这是一个风险可控的尝试。
老陈熟练地操作控制台,隔离三号辅助缸的控制油路,进行了一系列快速的泄压、保压、再缓慢建压的操作。通过仪表可以观察到,该缸的压力在微小波动后,逐渐趋于稳定。
“重新检测位移同步。”秦工紧盯着仪表。
青年技工报告:“
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